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淺談MBBR對(duì)制藥廢水中SMP的去除研究論文
。―OM)的主要成分,由多糖、蛋白質(zhì)、腐植酸以及富里酸的物質(zhì)復(fù)合而成,是廢水深度處理的主要污染物質(zhì),直接影響到廢水處理效率以及出水水質(zhì)。從生物學(xué)的角度來(lái)講,SMP 是由微生物通過(guò)從外源底物獲得電子或碳源,經(jīng)新陳代謝而最終形成的微生物聚合體,具有成分復(fù)雜、分子量分布范圍廣、可生化性差以及重金屬螯合性性強(qiáng)等顯著特點(diǎn);從組成成分的角度來(lái)講,Namkung 等將該類物質(zhì)劃分為與基質(zhì)利用相關(guān)型產(chǎn)物(英文簡(jiǎn)稱UAP)、與生物生長(zhǎng)相關(guān)型產(chǎn)物(英文簡(jiǎn)稱BAP)兩類,具體SMP 的形成過(guò)程。
MBBR,移動(dòng)床生物膜反應(yīng)器,是一種新型復(fù)合生物膜反應(yīng)器,最初由挪威Kaldnes Mijecpteknogi 公司與SINTEF 研究機(jī)構(gòu)于1988年聯(lián)合開(kāi)發(fā)而成,其基本原理是向MBBR 反應(yīng)器中投加比重接近于水的懸浮填料,并人工創(chuàng)造出有利于好氧、厭氧以及兼性微生物生長(zhǎng)的溫度、pH、溶解氧以及無(wú)機(jī)營(yíng)養(yǎng),并配以適宜的水力停留時(shí)間,利用附著有大量生物膜的懸浮填料在混合液內(nèi)的自由移動(dòng),使得生物膜與污水的有效接觸,經(jīng)過(guò)吸附、氧化多重作用,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)污水的凈化處理。MBBR 在繼承了傳統(tǒng)生物膜反應(yīng)器耐沖擊負(fù)荷強(qiáng)、污泥齡長(zhǎng)以及剩余污泥量少等優(yōu)點(diǎn)的同時(shí);兼具有傳統(tǒng)活性污泥法處理效果的高效性、運(yùn)行模式的靈活性等特點(diǎn);此外,MBBR 還克服了固定床生物膜反應(yīng)器在技術(shù)問(wèn)題上存在的需定期進(jìn)行沖洗、反沖洗以及更換曝氣器的弊端,在生活污水、工業(yè)廢水以及垃圾滲濾液治理方面均取得了較好的處理效果。
國(guó)內(nèi)外有關(guān)傳統(tǒng)污泥法以及膜生物反應(yīng)器應(yīng)用于廢水中SMP的治理研究較多,而將MBBR 應(yīng)用于對(duì)廢水中SMP 的治理研究卻較少,尤其是將MBBR 應(yīng)用于對(duì)制藥廢水中SMP 的治理研究更有是少之又少。為了了解制藥廢水中SMP 的相關(guān)特性以及MBBR 對(duì)藥廢水中SMP 的處理效果,本試驗(yàn)確定以某制藥廢水的二級(jí)生化出水為研究對(duì)象,通過(guò)對(duì)MBBR 進(jìn)出水中SMP 的濃度變化(以蛋白質(zhì)與多糖的濃度和進(jìn)行表征)的考察,來(lái)研究 MBBR 對(duì)制藥廢水中SMP 的處理效果,并對(duì)MBBR 最佳運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行了探討,以期為MBBR 處理制藥廢水中SMP 的優(yōu)化運(yùn)行提供參考。
1 材料與方法
1。1 試驗(yàn)裝置
本試驗(yàn)裝置材質(zhì)為有機(jī)玻璃,呈圓柱體結(jié)構(gòu):直徑D 為15cm,高度H 為75cm,有效容積約10L。該裝置配有取樣口兩個(gè),進(jìn)水口、出水口各一個(gè),采取蠕動(dòng)泵加壓及調(diào)頻供水,出水采取溢流泄水的方式。
1。2 檢測(cè)方法
本試驗(yàn)所采用的水質(zhì)檢測(cè)方法均參照《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法(第四版)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)方法。
2 結(jié)果與討論
2。1 溫度對(duì)MSP去除效果的影響
為了考察溫度t 對(duì)MBBR 去除制藥廢水中SMP 的影響,本試驗(yàn)的開(kāi)展劃分為四個(gè)階段進(jìn)行:在試驗(yàn)開(kāi)始的前10 天,即試驗(yàn)的調(diào)整期,MBBR 對(duì)于制藥廢水中SMP 的去除率在10~30%范圍內(nèi),SMP 的去除效果波動(dòng)較大,這是由在調(diào)整期,MBBR 中僅有較少的微生物量,微生物細(xì)胞數(shù)目不增加或增加速度非常緩慢,同時(shí)在該階段微生物對(duì)外界條件的突然變化非常敏感等原因造成的;在試驗(yàn)的10~20 天,通過(guò)水浴裝置將試驗(yàn)反應(yīng)溫度控制在了10~20℃范圍內(nèi),MBBR 對(duì)于制藥廢水中SMP 的去除率為20~25%,SMP的去除效果較差,這是因?yàn)檩^低的制藥廢水溫度限制了微生物細(xì)胞內(nèi)代謝酶的活性,微生物的生化反應(yīng)速率降低,不利于SMP 的降解;在試驗(yàn)的20~30 天,水浴溫度上升到20~30℃范圍內(nèi),微生物細(xì)胞內(nèi)酶的活性提高,細(xì)胞膜的流動(dòng)性加大,微生物代謝旺盛,有利于對(duì)SMP 的吸收降解,MBBR 對(duì)于制藥廢水中SMP 的去除效果有了較大的提高,SMP 的去除率達(dá)到了60~65%;在試驗(yàn)的30~40 天,水浴溫度繼續(xù)上升到了30~40℃范圍內(nèi),微生物細(xì)胞內(nèi)的重要組成物質(zhì)(蛋白質(zhì)、核酸等)發(fā)生了不可逆性的破壞,制藥廢水溫度超過(guò)了微生物的最適溫度,導(dǎo)致了微生物的裂解以及內(nèi)源呼吸速率的加大,MBBR 對(duì)于制藥廢水中SMP 的去除效果明顯下降,SMP 的去除率僅為25~30%;綜上所述,為了實(shí)現(xiàn)MBBR 對(duì)于制藥廢水中SMP的有效去除,建議將制藥廢水溫度控制在20~30℃范圍內(nèi)。
2。2 pH 值對(duì)SMP 去除效果的影響
為了考察pH 值對(duì)MBBR 去除制藥廢水中SMP 的影響,本試驗(yàn)的開(kāi)展劃分為四個(gè)階段進(jìn)行:在試驗(yàn)開(kāi)始的前10 天,即試驗(yàn)的調(diào)整期,MBBR 對(duì)于制藥廢水中SMP 的率在15~30%范圍內(nèi),SMP 的去除效果波動(dòng)較大,這是因?yàn)镸BBR 中微生物需要對(duì)制藥廢水的水環(huán)境有一個(gè)適應(yīng)期;在試驗(yàn)的10~20 天,通過(guò)緩沖溶液將制藥廢水的pH 值控制在了4~6 范圍內(nèi),MBBR 對(duì)于制藥廢水中SMP 的去除率為20~30%,SMP的去除效果差,這是因?yàn)檩^低的制藥廢水pH值,一方面限制了微生物細(xì)胞內(nèi)代謝酶的活性以及細(xì)胞膜的滲透性,從微生物代謝方面限制了MBBR 對(duì)制藥廢水中SMP的去除,另一方面,較低的pH 值限制了MBBR 中菌膠團(tuán)的生長(zhǎng),原生動(dòng)物大部分消失,而絲狀菌等真菌類微生物大量繁殖,嚴(yán)重影響了MBBR 的泥水分離以及出水水質(zhì)[6];在試驗(yàn)的20~30 天,通過(guò)緩沖溶液將pH 值調(diào)整到6~8 范圍內(nèi),微生物細(xì)胞內(nèi)酶的活性提高,細(xì)胞膜的滲透性加大,微生物代謝旺盛,有利于對(duì)SMP 的吸收降解,MBBR 對(duì)于制藥廢水中SMP 的去除效果有了較大的提高,SMP 的去除率達(dá)到了65~70%;在試驗(yàn)的30~40 天,繼續(xù)調(diào)整制藥廢水pH值到8~10 范圍內(nèi),制藥廢水pH 值超過(guò)了微生物的最適pH 值,微生物細(xì)胞內(nèi)的代謝酶的活性以及細(xì)胞膜的滲透性顯著下降,制藥廢水中原生動(dòng)物的活性受到抑制,菌膠團(tuán)解體,嚴(yán)重影響了MBBR 對(duì)于制藥廢水中SMP 的去除效果,SMP 的去除率僅為20~30%;綜上所述,為了實(shí)現(xiàn)MBBR 對(duì)于制藥廢水中SMP 的有效去除,建議將制藥廢水pH 值控制在6~8 范圍內(nèi)。
2。3 溶解氧Do 對(duì)SMP 去除效果的影響
為了考察溶解氧Do 對(duì)MBBR 去除制藥廢水中SMP 的影響,本試驗(yàn)的開(kāi)展劃分為四個(gè)階段進(jìn)行:在試驗(yàn)開(kāi)始的前10 天,即試驗(yàn)的調(diào)整期,MBBR 對(duì)于制藥廢水中SMP 的去除率在15~30%范圍內(nèi),SMP 的去除效果波動(dòng)較大,這是因?yàn)樵谶m應(yīng)期,MBBR 中微生物需要對(duì)制藥廢水的水質(zhì)變動(dòng)非常敏感;在試驗(yàn)的10~20 天,通過(guò)氣體流量計(jì)將制藥廢水的溶解氧Do 控制在了2~4mg/L 范圍內(nèi),MBBR 對(duì)于制藥廢水中SMP 的去除率約為20~40%,SMP 的去除效果較差,這是因?yàn)檩^低的溶解氧Do 降低了制藥廢水中微生物的生長(zhǎng)速率,延長(zhǎng)了MBBR 的掛膜時(shí)間,與此同時(shí),較低的溶解氧Do 促進(jìn)了絲狀菌的大量繁殖,這些絲狀菌附著在懸浮填料的表面,進(jìn)一步降低了MBBR 對(duì)制藥廢水中SMP 的去除效果;在試驗(yàn)的20~30 天,將溶解氧Do 的濃度調(diào)整到4~6mg/L 范圍內(nèi),制藥廢水曝氣強(qiáng)度適中,能夠滿足掛膜微生物的生長(zhǎng)規(guī)律以及生活習(xí)性,MBBR 中生物膜結(jié)構(gòu)正常、污泥絮凝沉降性能良好,與此同時(shí),適度的曝氣強(qiáng)度又為制藥廢水提供了一個(gè)良好的紊流條件,有利于制藥廢水中SMP、掛膜微生物以及溶解氧Do 的充分接觸,進(jìn)一步提高了MBBR 對(duì)制藥廢水中SMP 的去除效果,SMP 的去除率高達(dá)75~80%;在試驗(yàn)的30~40 天,繼續(xù)調(diào)整制藥廢水的溶解氧Do 濃度到6~8mg/L 范圍內(nèi),制藥廢水溶解氧Do 超過(guò)了微生物的最適濃度,MBBR中水流速度增大、填料間碰撞作用加強(qiáng),使得生物膜與填料間的附著力減弱,降低了MBBR 對(duì)制藥廢水中SMP 的去除效果,SMP 的去除率僅為20~30%;綜上所述,為了實(shí)現(xiàn)MBBR 對(duì)于制藥廢水中SMP 的有效去除,建議將制藥廢水溶解氧Do 濃度控制在4~6mg/L范圍內(nèi)。
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