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設備的維修和改造 -管理資料

管理資料 時間:2019-01-01 我要投稿
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    一、設備的維修

    為了使進口設備維修工作適應當代化企業(yè)發(fā)展的需要,進步進口設備的維修質(zhì)量,提升企業(yè)產(chǎn)品名牌效應,我們在進口設備維修中做到三到位原則,

設備的維修和改造

    1、分析故障到位

    在以往的維修工作中,人們風俗于把查找故障和排除故障作為維修工作的內(nèi)容,其實這僅僅是完成了維修工作中的一部分。在進口設備維修中,更主要的是分析確定故障產(chǎn)生的理由,以免采取對策提防類似故障的重復發(fā)生。因為進口設備的圖紙及隨機資料短缺,維修人員對進口設備的維修經(jīng)驗少,更要進行穩(wěn)重細心的故障分析,以免造成不必要的設備歇工和維修費時的虛耗。例如,我公司的一臺引進奧地利的K4960雙軸孔鏜床投入行使后出現(xiàn)主軸孔不橫切和橫切不均勻征象,因為對機床不熟習,在經(jīng)過專家的分析研究后,決定拆卸進口鏜桿進行針對性搜檢補綴。拆卸鏜桿后,發(fā)現(xiàn)橫切漲刀內(nèi)滑塊銹蝕嚴峻,漲刀時進給不均勻,根本理由是切屑液配比不合理和鏜桿內(nèi)滑塊潤滑不良造成的。假如不進行深入地有針對性故障分析,盲目的進行拆檢維修,不但不能解決機床的根本故障理由,而且會造成設備故障隱患,收縮機床的壽命,降低機床加工精度。

    2、采取措施到位

    所謂措施就是徹底消弭產(chǎn)生故障的理由,使類似的故障不再發(fā)生。措施到位,是指采用措施有效可靠。要根據(jù)現(xiàn)有條件行使成熟技術或結構原則,不要出現(xiàn)新的不可靠環(huán)節(jié)和產(chǎn)生的故障源。以上述例子中經(jīng)濟可行措施許多,采取哪一種比較好?既要考慮解決機床存在題目,又要考慮費用的損耗,假如采用進口切屑液每日產(chǎn)生費用將比行使國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)切屑液的費用高幾十倍甚至高幾百倍。根據(jù)上述理由,我們采取的措施是采用國產(chǎn)化優(yōu)質(zhì)切屑液合理進行配比,增強鏜桿密封及鏜桿滑塊潤滑。通過選用優(yōu)質(zhì)油封進行切屑液防護,通過采用美孚3#潤滑油進行滑塊潤滑,經(jīng)過長時刻行使未再出現(xiàn)上述故障。

    3、維修記錄要到位。

    以本單位為例,我們把這些進口設備作為生產(chǎn)工序瓶頸設備進行監(jiān)控,設立設備維修記錄本、設備維修關照單等進口設備維修檔案。設備維修記錄詳細內(nèi)容包括:1)設備名稱 2)故障部位 3)故障理由 4)故障類別 5)解決方法 6)替換的備件名稱、型號 7)遺留題目 8)維修人員情況 9)日期及歇工工時,

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設備的維修和改造》(http://www.msguai.com)。要求每個維修人員認真細心的填寫,便于未來誰來維修這臺設備,都會十分方便。設備維修關照單,每個班次設備維修后都填寫,以便匯總。另外,檢修中心設立進口樞紐設備故障檔案,網(wǎng)絡化管理。齊全的設備維修記錄,是快速查找故障,收縮維修時刻的主要保障。

    4、增強設備巡檢,預檢預修,做到設備的預見性維修

    時刻成本是機床設備維修成本的重頭,進口數(shù)控機床停機損失平常為100~500元/小時,大型機床甚至上千元/小時。為了更好節(jié)約時刻成本,進口設備的預檢預修,做到可預見性維修,將故障解決于萌芽之中,是將來設備維修工作的大方向。

    二、設備的改造

    八十年代末期,進口設備無論在加工精度和加工效率上,照舊自動化程度上都屬于國際國內(nèi)一流水平。進口設備為我公司以高質(zhì)量高產(chǎn)量的產(chǎn)品在激烈的市場競爭中站穩(wěn)了腳跟,成為國內(nèi)最大的高速柴油機生產(chǎn)基地做出了龐大貢獻。

    但是,隨著時刻的推移和長期行使,一些機床精度顯明降落,達不到產(chǎn)品所需的精度要求。而且各機構部件的損失也十分嚴峻,機床存在不少題目和缺陷,已經(jīng)知足不了新產(chǎn)品的精度要求。經(jīng)過多年的進口設備的維修經(jīng)驗,為了更好的使用進口設備進行生產(chǎn),我們在進口設備的改造方面取得了很好的貴重經(jīng)驗。

    1、正確的方案是改造成功的一半。

    在一個改造課題提出來之后,對改造對象進行充分深入的調(diào)查研究。我公司的4RPL和5RPL日本磨床是八十年代引進的,首要擔負著柴油機曲軸的主軸頸和連桿頸的精加工使命,因長期的工作磨損,自動砂輪修整機構,修整后的砂輪磨出的工件粗糙度達不到產(chǎn)品的工藝要求;R4和R5圓角更達不到原機床的設計要求。根據(jù)上述情況經(jīng)過專家、工藝人員和維修人員的論證研究,多套改造方案的篩選,確立了一套既能達到機床加工精度要求,又吻合國家金切機床標準的方案。我們將源修整機構的工作磨損部件進行重新設計和改進,將原點式金剛石修磨筆改用新的輪式多點顆粒金剛石修磨輪,進步修整精度和R5、R4成形精度。在靠模改革方面,經(jīng)過對靠模形成軌跡進行科學的計算和認證。靠模的精度和形狀尺寸直接影響砂輪的修整軌跡和加工工件的精度,是修整機構的樞紐部位,它的確定成功,確保了機床加工精度。

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