一套空分裝置,配用離心式空氣壓縮機(jī),主要參數(shù):打氣量28000m3/h;氣體排出壓力5.04MPa;五級(jí)壓縮,級(jí)間裝有冷卻器,末級(jí)氣體排出溫度<99℃;電機(jī)功率2900kW;壓縮機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)9736r/min,
提高空氣壓縮機(jī)打氣量的途徑
。該機(jī)使用過程中總是達(dá)不到額定打氣量,每次打開檢查都出現(xiàn)各級(jí)葉輪間密封帶嚴(yán)重?fù)p壞。經(jīng)拆檢分析,是級(jí)間密封損壞使氣體內(nèi)泄漏。該機(jī)原設(shè)計(jì)密封原理見圖1上部。在轉(zhuǎn)子軸的密封處開出若干個(gè)槽并鑲有0.2mm厚、寬約5mm的不銹鋼密封帶,在機(jī)殼密封處采用浮動(dòng)式酚醛樹脂密封瓦,瓦背有彈簧向上頂起,使密封瓦緊壓在轉(zhuǎn)軸的密封帶上。轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)使密封帶在密封瓦上拉出密封槽來,形成節(jié)流間隙與膨脹空腔,利用氣體摩擦產(chǎn)生的節(jié)流效應(yīng)實(shí)現(xiàn)密封。在實(shí)際的檢修中,雖然對(duì)鑲裝的密封帶也做了校正,但手工鑲裝不可能完全平直,使得最初開車時(shí),由于密封帶隨多級(jí)轉(zhuǎn)子在軸向力的作用下,一面高速旋轉(zhuǎn),一面左右擺動(dòng),拉槽過程中摩擦產(chǎn)生大量的熱和機(jī)械碰撞,使形成密封的過程變得非常困難,密封瓦材料采用的是酚醛樹脂,不利于散熱,致使局部扭曲變形,部分密封帶一開車就已經(jīng)拉壞,甚至有些密封帶脫落。密封的損壞,大多是在開車的初始和重新啟動(dòng)階段。因此,該機(jī)打氣量只有21000m3/h,是額定的75%,不能滿足生產(chǎn)需要。
針對(duì)問題,將轉(zhuǎn)子各級(jí)間、葉輪口環(huán)的密封,改為非接觸梳齒式密封,其原理是:齒與軸之間形成節(jié)流間隙與膨脹空腔,
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《提高空氣壓縮機(jī)打氣量的途徑》(http://www.msguai.com)。氣體經(jīng)各個(gè)環(huán)形的齒頂間隙時(shí),由于摩擦產(chǎn)生的節(jié)流效應(yīng)使流速減緩,漏泄量降低。氣體穿過齒頂間隙進(jìn)入空腔,突然膨脹而產(chǎn)生劇烈的漩渦,這時(shí)氣流的大部分動(dòng)能轉(zhuǎn)化為熱能,被腔室中的氣流吸收。經(jīng)過各級(jí)的重復(fù)節(jié)流過程,使氣體的外漏量非常小,起到了密封作用(如圖1下部)。密封瓦材料采用ZL109,為使盡可能散熱,盡量采用薄密封齒片,使齒頂角尖銳,并朝向氣體方向。齒間間距5mm,使膨脹腔室足夠大,并采用參差形迷宮結(jié)構(gòu)使密封更加合理。實(shí)施中,以葉輪出口與擴(kuò)壓器出口對(duì)中為準(zhǔn),確定轉(zhuǎn)子在機(jī)殼上的相對(duì)位置;再以轉(zhuǎn)子上各密封帶的位置為準(zhǔn),實(shí)際測(cè)量機(jī)殼迷宮瓦槽的位置并繪出圖紙;密封帶與瓦間隙0.35~0.45mm;根據(jù)轉(zhuǎn)子的級(jí)間密封和葉輪口環(huán)密封相對(duì)機(jī)殼迷宮的位置,在空間允許的情況下,增加轉(zhuǎn)子各部密封帶的數(shù)量。該機(jī)轉(zhuǎn)子在不同位置共增加了13道密封帶;用千分表檢查轉(zhuǎn)子軸在殼體中間的位置,利用轉(zhuǎn)子兩端軸承體外部的調(diào)整墊片調(diào)整。將轉(zhuǎn)子中心調(diào)高0.05~0.1mm,彌補(bǔ)轉(zhuǎn)子撓度的影響,保證密封帶與迷宮周圍各部間隙接近相等。
第一次試車三級(jí)葉輪迷宮及密封帶損壞,原因是鑲裝不牢固所致,原轉(zhuǎn)子上鑲密封帶的槽,經(jīng)多次更換密封帶,由矩形槽變成外大內(nèi)小的槽,轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)將密封帶甩出。因此,所有葉輪口環(huán)及級(jí)間密封帶鑲完后,要在每道鑲密封帶槽表面沿圓周方向每間隔6~8cm銳鉚一下。改進(jìn)后,機(jī)組基本達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行,經(jīng)過近一年多時(shí)間的考驗(yàn),機(jī)組出力增長(zhǎng)到額定排氣量的95%。